从“黑色”变为“彩色”

——国电投鑫业公司炭素成型工序打造“四星级现场”纪实

2021年01月08日 9:35 5639次浏览 来源:   分类: 铝资讯   作者:

2020年12月16日,在成型全年安全运行的第351天,笔者走进了国家电投黄河鑫业有限公司(以下简称“鑫业公司”)炭素成型工序生产现场,映入眼帘的便是播放着企业文化视频的多媒体电视,两旁的绿植茂密油绿,还有10余条鱼儿欢快地在墙边的鱼缸里嬉戏……

一年前,在使用煅后焦作为生产原料的鑫业公司成型工序现场,“黑”才是它的本色,地面、墙面、设备,甚至班组休息室里的桌椅板凳都是黑乎乎的,设备也是黝黑不见本色,空气中还弥漫着烟气。

通过一年的改善提升,2020年12月4日,在青海省现场管理质量推进活动中,鑫业公司炭素成型工序被评为“青海省现场管理星级评价四星级现场”,鑫业公司5S管理主管祁卫安也被评为了“青海省质量管理先进个人”。

“为降低设备故障,改善现场环境,规范工作行为,进而促进技术指标的提升,最大程度降低生产成本,鑫业公司党委以建设一流电解铝企业为目标,顶层设计了全面推行精益管理的实施路线,通过向地区同行业先进单位对标学习,研究制定了一揽子提升改善计划,炭素分厂成型工序是其中的重点。”这场涉及鑫业各个系统、岗位的“改造”,祁卫安从头到脚全程参与其中。

在鑫业公司5S管理工作全面铺开后,炭素成型工序以行业标杆现场为对标标准,结合JYKJ、SDSJ体系运行,以精细化管理指导落实班组安全生产工作,大力开展设备管理提升、标准化作业,强化工艺管控,使职工们从被动到主动自治自理,塑造了现场整洁、规范标准的良好作业秩序。

“我们合理规划了工作区域,每天对各个角落和所有设备进行清扫维护,专项治理跑冒滴漏。现在工序现场不但没有了呛人的气味,员工下班身上也干净多了。”说起生产现场的变化,炭素分厂成型工杨永鹏最有发言权。

“2020年,在鑫业公司党委大力支持下,我们先后实施了‘烟气净化改造’‘沥青管道互通’‘成型机炭块测高改造’等技改项目,组建了‘提升生块外观合格率’QC小组,抓好炭块耐压强度、表观密度、灰分、铁含量等主要指标的工艺管控,持续提升职工技能素质,取得了很大成效。”炭素生产主管马伟介绍道。

马伟口中的“成效”,其实是如下三组数据:2019年,炭素成型工序设备运转率在65%~80%之间,但2020年在平均90%左右;生块外观合格率从2019年的97.99%提升到2020年的平均99.14%;生阳极产量同比增加11038.9吨,单位成本每吨节约125元。

作为炭素系统的重要组成部分,成型工序的提升助力了鑫业公司炭素阳极一级品率屡创新高,2020年11月达到79.65%,这一数据不但成为鑫业公司历史最优,也成为国家电力投资集团系统内最好水平。

原来,炭素成型工序不光是“黑变彩”,还是从现场、职工到技术指标、生产成本,由外向内逐级延伸的改变。祁卫安表示:“刚开始职工抱怨较大,觉得是负担,通过一年多的努力,生产现场环境改善显著,设备运行率提高了,作业秩序更顺了,职工们也省心省力许多,表现出非常乐于在这样的环境中工作。”

时至今时,在鑫业公司的统筹安排部署下,看着电脑屏幕上的《成型工序堵塞、治漏方案》,马伟又开始谋划今年的改善提升工作方案了。

“我们未来的目标是打造花园式厂房。”虽说以前终日与“黑”为伍,但说起公司未来打算的马伟,笑容绽放,眼神璀璨。

责任编辑:王慧

如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.ehengwang.com了解更多信息。

中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。