中铝山西分公司科技创新提高赤泥回收量

2015年06月15日 8:46 4806次浏览 来源:   分类: 新技术

        5月,中国铝业山西分公司第一氧化铝厂发挥创新串联法工艺优势,持续优化工艺流程,不断加强内部操作,提高拜耳法赤泥配吃量,单月配吃量42424立方,比2014年月平均水平提高55.7%,占第二氧化铝厂外排赤泥25%,相当于回收11152吨矿石和4522吨纯碱,降本增效224.6万元,创单月历史最高纪录。
  拜耳法赤泥是氧化铝工艺过程中产生的废弃物,一般只能筑坝堆存,不但占用大量土地、人力、设备等资源,还损失了赤泥中附带的有价资源——氧化铝和碱,但在山西分公司独特的创新串联法工艺中,赤泥只是放错位置的资源。近年来,山西分公司不断改进烧结法工艺,积极探索低铝硅比烧成技术,做到可以利用拜耳法赤泥添加少量矿石,经过熟料窑烧成和溶出磨磨制,制作成高压溶出机组所需的粗液,在一系列物理化学反应后,吸取了原本外排赤泥中的氧化铝和碱,有效降低系统消耗,减少废弃物排放。
  作为赤泥回收“主战场”的中铝山西分公司第一氧化铝厂,以“拜耳法提高产量,烧结法平衡赤泥”为生产原则,随着拜耳法产量的提升,不断提高烧结法产量,赤泥配吃量也持续创新高。该厂烧结法系统以物料均匀稳定的输送为前提,加强烧结法各车间的操作运行,平衡的系统液量成了工作中的重点和难点。另外,该厂精制车间接收的第二氧化铝厂赤泥,由5台30米高的料浆槽储存,车间总结以往工作经验,将25米至28米液位作为料浆储存的安全警戒线,预留时间和空间,在每小时供料60至70立方时,持续均匀地为下道工序提供产品。车间还有7台赤泥过滤机负责固液分离,通过员工操作,紧盯真空度等措施,严格控制赤泥中的水分含量。配料车间负责将赤泥加工成合格的生料浆,车间保证人工化碱24小时不停歇,抓好设备的日常点巡检,做好定期清理槽罐和设备计划检修,使设备在“连轴转”过程中“不掉链子”。
  烧成窑是烧结法系统的核心中枢,它的运行效率对前后工序的影响最大,对提高赤泥回收量效果最明显。烧成车间合理调整看火工职责,做到专人对专窑,将各台窑的质量、产能一一对应到人进行量化考核,开展轮班竞赛活动,对每班的产量、指标、消耗进行班班统计,让主操对当班的生产完成情况一目了然,形成你追我赶的氛围。在工艺技术方面,继续坚持熟料低温烧成,建立质量回访制度,对上道工序和下道工序,进行不定期的回访,掌握配料车间的配料情况,积极调整操作条件;在沉降车间,查看熟料烧结质量,关注溶出磨的下料情况和沉降槽运行状况,积极为下道工序服务。
  通过上下工序的紧密衔接和各车间的联动配合,山西分公司赤泥回收量再上台阶,为降低氧化铝消耗成本做出了突出贡献。(李清波)

责任编辑:赵天宁

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