中铝贵州:降能耗减排放 增效益保环境

——中铝贵州分公司碳素厂节能减排冲出困境记事

2010年02月25日 16:2 7351次浏览 来源:   分类: 铝资讯


  循环利用减少废料外排
  “废阴极气味怎么这么难闻?”这是该厂第三成型车间一线员工在废阴极破碎作业时的共同感受。
  大修电解槽拆除的废阴极块,以往都丢弃在垃圾场,由于其夹带一些电解质和铝渣,日晒雨淋往往发出一股刺鼻的气味,更换修理破碎设备所耗费用往往超过废料价值。但是该厂不仅算经济账,更算“环境账”,坚定将废阴极收回破碎后,用作氧化铝厂烧成工序燃料配入料。废块中的炭以及少量的氟和氰化物,高温燃烧后转换为热能,得到无害化处理。去年碳素厂破碎废阴极2668吨,避免了对环境的污染。
  与此同时,该厂第一、三焙烧车间对生产流程进行改造,利用氧化铝多品种生产中产生的含碱废水,代替氯化钙进行焙烧烟气净化处理,每年减少600吨的氯化钙采购费用,而且降低分公司工业水循环系统氯离子含量,扩展了工业循环水的利用范围,为分公司循环经济实行创造了条件。
  全员参与挖掘节能潜力
  如果说科技攻关、废物利用在降本降耗上是“抱西瓜”,那么全员参与小改小革则在节能减排上处处发挥“捡芝麻”效应。
  2009年,碳素厂班组广泛开展群众性经济技术创新活动23项,收集节能减排金点子和合理化建议327项,两项创造经济效益233万元。该厂正在参与贵阳市“国家节水型城市”创建活动,全方位节约资源能源,其中新水消耗比上年下降14%,达到历史最好水平。该厂还受全国有色金属标准化技术委员会的委托,完成了《铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额》、《铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额》两个国家标准和《炭素制品生产炉窑能耗》行业标准的制订。“炉窑余热利用”等新一轮节能减排措施正在实施。

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责任编辑:小贝

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