中铝贵州:降能耗减排放 增效益保环境

——中铝贵州分公司碳素厂节能减排冲出困境记事

2010年02月25日 16:2 7350次浏览 来源:   分类: 铝资讯


  2009年,面对国际金融危机的蔓延和行业周期性产能过剩双重打压,中铝贵州分公司碳素厂打响了降本控亏攻坚战,在节能减排上突破,全年生产销售碳素制品23万吨,出口阴极炭块5806吨,各项节能减排指标全面完成,取得经济效益和生态环境效益双赢效果。
  优化工艺变废物为宝贝
  碳素生产,是以石油焦和无烟煤为原料、燃油多耗电高的资源能源性产业。节能降耗,对提高效益和保护环境都具有重要作用。
  贵铝碳素作为国内最大的铝电解用碳素生产企业,每年有上万吨的废块、废糊、切削料。去年该企业把这些废料进行更充分的再利用,从而提高了效益。同时优化工艺配方,研制不同废料配比,在保证产品质量的前提下,适时适量将废料返回流程,使石油焦、无烟煤消耗不断下降。当年阳极组装块石油焦单耗930.7kg/t,比上年同期下降2.3kg/t;高石墨质阴极块无烟煤单耗571kg/t,比上年同期大幅下降,达到历史最好水平。
  科技攻关降低能源消耗
  “无需增加任何投资,阳极炭块在原有高度上增加3厘米,仅焙烧炭块重油单耗即可降低2.5kg/t,年节约重油600吨,电解换极周期延长2天”,碳素厂技术员对他们的技术成果充满自豪。2009年,碳素厂全面实施加高阳极生产,取得可喜效益。
  同时,该厂进行异型阴极前沿技术开发,向电解提供异型阴极4800吨,并在分公司四个电解系列207台大修槽全部应用,有力地支撑和延伸了分公司电解铝深度降低电耗。
  此外,该厂把钱用在“刀刃上”,对第一焙烧车间二厂房焙烧炉测控组件进行技术改造,炉体保温效果明显改善,实现了降低重油单耗3kg/t的预期。
  2009年该厂主要产品阳极组装块重油耗为80.2kg/t,比上年同期降低8.9kg/t,创历史最好水平。

 

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责任编辑:小贝

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